12月13日,中国石化涪陵页岩气公司联合生产、科研单位,在涪陵页岩气田焦页18号扩平台完成了单平台单日9段的压裂施工任务,刷新了国内页岩气单平台单日压裂施工最高纪录,为气田“持续攻坚创效”行动和冲刺全年生产任务添足了信心和动力。
焦页18扩平台处于涪陵页岩气田老区立体开发的“闹市区”,部署4口井,其中1口为下部气层加密井,3口为上部气层开发井,该平台设计压裂117段,采用中石化整装5500型全电驱压裂机组施工,于11月30日开工。
为确保优质高效施工,涪陵页岩气公司认真落实关于“做好电驱泵压裂工艺效果评价,继续深化技术攻关和集成推广”的要求,充分发挥“地质工程一体化、生产组织精细化、甲乙双方协同化”等管理优势,不断促进压裂施工提速提效。
突出地质工程一体化。公司充分考虑周边平台钻井、采气对压裂施工的干扰和影响,遵循“一井一策、一段一策”的原则,施工前组织技术骨干针对压裂施工提速提效难点,多次召开技术讨论会,仔细分析邻井资料,优化防干扰措施,优选“多段多簇密切割+限流射孔+高强度加砂”压裂工艺,优选快速插拔装置、可溶桥塞等装备,精心制订压裂施工方案和提速提效措施,并及时向施工队进行技术交底,为施工提速提效打下了良好基础。
狠抓生产组织精细化。公司管理、技术人员靠前指挥,协调延长供砂时间、大力建设供水管线,不断优化供电电网等,力促压裂砂、水、电等关键物资保供,为高效施工创造良好条件。科学组织生产,强化工序衔接与紧凑,采取拉链式“井工厂”施工模式,加快压裂、泵送同步施工节奏,缩短工序转换时间,不断提高工作效率。他们还在现场新增了压裂设备监测系统,可实时监测每台电驱压裂撬的运转情况,避免了无效检泵,大幅节约了设备整改时间。
注重甲乙双方协调化。公司联合工程院、江汉井下测试等单位,不断总结全电驱压裂施工经验,优化工作流程,强化施工节点控制,努力缩短停等时间。采取干部24小时带班、施工人员“三班二倒”工作模式,夜以继日地加快施工。落实故障复杂会商制,成立工作群,针对情况变化,甲乙双方实时对方案进行动态调整,对压裂过程中出现的施工干扰、加不进砂等复杂情况,技术专家立即讨论,群策群力,快速找到解决办法,缩短决策和停等时间,快马加鞭促进施工高效运行。
今年前11个月,气田压裂试气工程提速提效在20%以上,累计完成试气井98口,压裂段数达2341段,与去年同期相比分别增长28.9%、25.5%。