6月4日,牛1-2-5井、牛1-2-3井相继见气,加之前期见气的牛21井,青海油田部署的三口煤岩气井均获天然气产量。标志着青海油田煤岩气勘探获突破,进一步证实柴达木盆地侏罗系煤层段的含气性,天然气勘探实现新领域拓展。
煤岩气勘探承载着青海油田天然气储量突破、产量提升的任务。油田锁定阿尔金山前侏罗系煤岩层开展工作,面对煤岩气勘探可借鉴资料少,井下不确定因素多,煤层极易破碎,产生煤粉堵塞通道等重重风险和难点,油田强化生产组织、技术攻关和井控安全管理,大胆探索,打开了鄂博梁Ⅰ号煤岩气勘探新局面。
不同于传统储层,煤岩气存在着裂缝扩展规律复杂,支撑剂嵌入严重、煤体结构不稳定、塑性强等特点。油田以往储层改造技术无法适应煤岩气储层改造。
急需突破新技术、升级新工艺、准备新材料,为煤岩气储层改造提供有力支撑。
为此,油田领导带领专业技术人员远赴长庆油田开展调研,针对技术难题开展深入交流。经过多轮次论证和方案修改优化,借鉴兄弟油田深层煤岩气改造经验,结合柴达木盆地煤岩储层地质特征,厘清了煤岩气大规模、大排量、高强度加砂的压裂方向,确定了三口煤岩气井储层改造的技术思路,明确了“有效造缝、高效支撑、减少煤体结构破坏”为核心的改造方案。
运用差异化设计,实现一井一策。最终确定牛21井采用“逆复合+绳结暂堵+大排量+尾追纤维”体积压裂技术。牛1-2-3井采用“前置二氧化碳+多级压裂+大排量+高强度加砂”体积压裂技术。牛1-2-5井采用“高低粘液体+两级压裂+高强度加砂+全程纤维”体积压裂技术。
为了高质量推动煤岩气储层改造工作,各方超前谋划、精心组织,围绕勘探开发、工程技术方面的难点问题,多次开展技术对接、联动协商。通过反复取样分析,对煤粉悬浮、阻垢沉降、稠化剂静态沉砂对比实验优化调整,确定了压裂液体体系。
在配方优化的同时,勘探事业部加紧从各地组织物料,协调现场拆甩、工水准备、特殊装备调运、压裂井场扩建等工作。修建完成2个2400方水池,1个3000方水池,供水拉运共8400方,按计划顺利完成三个井场压裂前期准备工作。
采气三厂积极配合煤岩气试气工作,加强安全技术交底工作,确保井下作业施工人员了解作业周边埋地管线、电缆等,熟知作业过程中的安全风险。在气井大型压裂施工的关键时段,冷湖转水站储备好压裂用水,及时调整供应计划,确保压裂用水的充足供应,有力保障了煤岩气试气工作的顺利进行。
5月16日牛21井压裂改造,5月27日牛1-2-3井压裂改造,6月1日牛1-2-5井压裂改造,经过紧张组织实施,牛东地区三口煤岩气大型压裂施工顺利完成,现场共泵入施工总液量7837.10m3,净液量7108.20m3,共加砂728.90m3。
5月20日牛21井率先见气,6月4日牛1-2-5井和牛1-2-3井同时见气,柴达木盆地煤岩气勘探取得初步成果,也为柴达木盆地煤岩气压裂施工提供了重要参考依据和宝贵经验。
下一步,油田勘探一路将紧密围绕油田对煤岩气新领域勘探的部署,勠力提高勘探生产运行效率和工程技术水平,紧盯三口煤岩气井压力产量变化,加强现场监测分析和实时反馈,适时开展强排作业,进一步加大煤岩气解析强度,提高储层稳产能力,全力实现油田天然气增储上产目标。
文章来源:青海油田微信公众号